Breakdown: Датчик Холла, ошибка 18
No solutions have been found yet | 1 instance with this breakdown | Add your instance
DvGo
Новичок
Posted: 30 march 2020, 9:10
Симптомы: сильная вибрация мотор-колеса при начале движения, как тут
http://youtube.com/watch?v=VuWLfe4k4zw
Самокат при нескольких включениях выдавал 1 длинный и 8 коротких писков, ошибка 18 (неисправен датчик Холла), синхронно с миганием зеленого диода на контроллере в деке. Потом пищать перестал, но вибрация осталась.
Мой случай.
При разборке мотор-колеса (для замены подшипников) был поврежден один из датчиков Холла: нога (судя по спекам, «+») отломана под корень. Пайке не подлежит.
Какой тип датчика Холла установлен в Xiaomi M365?
В инете нашел единичные упоминания про SS41 (биполярный, 4.5-24В), прошу подтвердить или опровергнуть.
Если действительно SS41, подойдет ли взамен TLE4935 (https://www.chipdip.ru/product/tle4935l)?
Из отличий нашёл в спеках разные значения индукции срабатывания (у SS41 — 4мТ, у TLE4935 — 10мТ). Это существенно для m365?
Posted: 03 april 2020, 9:32
если нога просто «отломана» от корпуса но не «вырвана» из него то можно запилив фаску с обратной стороны от маркировки оголить площадки ног и запаять мягкой провод.
после залить бакситным клеем и запаять на место но опять качественно зафиксировав
по-фото оторвана одна правая нога: заменить обломок тонким проводом мгтф и качественно заизолировать от влаги
► Answers: 1
1
DvGo
Новичок
Posted: 03 april 2020, 20:26
Ответ пользователю
толя_к : 03 april 2020, 9:32
на это сообщение (развернуть)
если нога просто «отломана» от корпуса но не «вырвана» из него то можно запилив фаску с обратной стороны от…
если нога просто «отломана» от корпуса но не «вырвана» из него то можно запилив фаску с обратной стороны от маркировки оголить площадки ног и запаять мягкой провод.
после залить бакситным клеем и запаять на место но опять качественно зафиксировав
по-фото оторвана одна правая нога: заменить обломок тонким проводом мгтф и качественно заизолировать от влаги
толя_к, спасибо за совет!
От такого варианта меня знакомый-пайщик отговорил, якобы не очень надежно будет, мол, вибрация МК и удары при наезде на препятствия/неровности. Поэтому и интересуюсь типом датчика и тем, является ли TLE4935 аналогом SS41…
Он неправ? Клей поверх пайки к площадке ноги поможет в плане прочности соединения?
Ещё вопрос: для гидроизоляции (и фиксации платки датчиков) подойдет автогерметик?
Например, СКЗ или ABRO 13-AB. Они держат 200/260 градусов, соответственно.
Posted: 03 april 2020, 20:42
чепуха,паял-нормально
достать датчик с колеса,припаять тонкий провод мгтф,пргреть хорошо,залить бакситкой,обточить,припаять обратно,
по-совместимому датчику могут быть траблы
герметик для холла пойдёт,не не мажь много
All Boty
Новичок
Posted: 26 january 2021, 15:37
@толя_к
Этот вариант называется КОЛХОЗ в селе!
Никогда никому эту чушь не советуй.
Если деталь вышла из строя то только замена на новую.
Мотор это не звонок который скотчем залепил и дальше погнал.
Сам тоже интересуюсь вопросом по датчикам. Там стоят 41N и 41S аналогов найти не могу.
Как понял 41S это SS4, а что за 41N найти не могу.
Есть ли у кого проверенный рабочий мануал?
Спасибо заранее!
► Answers: 1
Posted: 26 january 2021, 19:43
Ответ пользователю
All Boty : 26 january 2021, 15:37
на это сообщение (развернуть)
@толя_кЭтот вариант называется КОЛХОЗ в селе!Никогда никому эту чушь не советуй.Если деталь вышла из строя то…
@толя_к
Этот вариант называется КОЛХОЗ в селе!
Никогда никому эту чушь не советуй.
Если деталь вышла из строя то только замена на новую.
Мотор это не звонок который скотчем залепил и дальше погнал.
Сам тоже интересуюсь вопросом по датчикам. Там стоят 41N и 41S аналогов найти не могу.
Как понял 41S это SS4, а что за 41N найти не могу.
Есть ли у кого проверенный рабочий мануал?
Спасибо заранее!
колхоз это нести чушь!
а правильно выйти из положения -когда нет выхода,и особенно с покупкой того что надо: это мастерство,
особенно если сделать все «правильно»,что могу сделать только единыцы тут пишущих
не надо сравнивать глубинку россии с европой…,хоть и не совсем..
k3537&
Новичок
Posted: 28 august 2022, 17:06
Приветствую столкнулся с подобной проблемой в общем приехал вечером домой утром беру сумасшедшая вибрация и один раз выскочила ошибка 18 разобрал МК датчики холла в порядке внешне ну решил заменить все 3 кое как нашел в наличии в одном магазине 2 шт ss41f которые стоят по бокам а средний не нашел думал уже поставить родной но как-то не аккуратно засовывал с отломал ножку полазил по форумам посмотрел видео и нашел что ставят ss411a без поворота и он вроде как без проблем должен работать поставил но теперь симптомы совершенно другие колесо дёргается трещит а потом свист какой-то тихий из мк может кто что нибудь подскажет может ещё один ss41f искать поставить по центру ?
Сам девайс М365pro прошитый на 1000 ват и 32 км из поломок когда на горку вдвоем заезжал сгорели мосфеты в контроллере и дорожки к ним, поменял все работало год без нареканий проверял их сейчас все рабочие пробег 4740
k3537&
Новичок
Posted: 31 august 2022, 13:04
В общем с проблемой разобрался поменял ещё один датчик холла ss41 перевернул его другой стороной и перекрутил выводы предварительно заизолировав термоусадкой проблема ушла проехал порядка 20 км для теста все отлично датчики клеил на супер клей, но вот появилась ещё одна проблема фонарик включается и через пару минут тухнет хотя на экране показывает что должен светится если попробовать перевключить не загорается помогает только подождать пару минут и включается только тогда буду смотреть напряжения пропадает или нет
Posted: 31 august 2022, 17:45
Первым делом проверьте предохранитель на плате основного контроллера рядом с разъёмом дисплейного кабеля, они часто набирают сопротивление.
► Answers: 1
k3537&
Новичок
Posted: 05 september 2022, 0:46
Ответ пользователю
Conejo : 31 august 2022, 17:45
на это сообщение (развернуть)
Первым делом проверьте предохранитель на плате основного контроллера рядом с разъёмом дисплейного кабеля,…
Первым делом проверьте предохранитель на плате основного контроллера рядом с разъёмом дисплейного кабеля, они часто набирают сопротивление.
Да действительно проблема была в предохранителе поставил перемычку усе заработало а так в момент когда фонарик потухал напряжение с 6 падало до 4.4 а потом обратно до 6.6 и все в порядке
Датчик Холла, ошибка 18
Поломка: Датчик Холла, ошибка 18
Симптомы: сильная вибрация мотор-колеса при начале движения, как тут
http://youtube.com/watch?v=VuWLfe4k4zw
Самокат при нескольких включениях выдавал 1 длинный и 8 коротких писков, ошибка 18 (неисправен датчик Холла), синхронно с миганием зеленого диода на контроллере в деке. Потом пищать перестал, но вибрация осталась.
При разборке мотор-колеса (для замены подшипников) был поврежден один из датчиков Холла: нога (судя по спекам, «+») отломана под корень. Пайке не подлежит.
Какой тип датчика Холла установлен в Xiaomi M365?
В инете нашел единичные упоминания про SS41 (биполярный, 4.5-24В), прошу подтвердить или опровергнуть.
Если действительно SS41, подойдет ли взамен TLE4935 ( https://www.chipdip.ru/product/tle4935l )?
Из отличий нашёл в спеках разные значения индукции срабатывания (у SS41 — 4мТ, у TLE4935 — 10мТ). Это существенно для m365?
Источник
Расшифровка кодов ошибок M365
Ошибки можно считать в трех местах
1) Приложение, если удается подключиться к BLE модулю, что чаще всего не возможно, там же изредка бывает и расшифровка ошибки
2) Писк в виде длинных и коротких сигналов
3) Зеленый светодиод на основном контроллере самоката
все ошибки двузначные, длинные сигналы – первая цифра, короткие – вторая цифра, по количеству.
Большая часть кодов получена из анализа кода прошивки и экспериментальным путем, возможны неточности. Коды приведены для прошивки v1.3.0, в других версиях возможны изменения.
10 – Ошибка коммуникации с головным модулем
11, 12, 13, 28, 29 – Ошибки калибровки датчиков тока или проблемы с силовыми ключами.
14, 15 – Ошибки ручки акселератора и ручки тормоза
18 – Ошибка датчиков Холла
21 – Ошибка обмена данными с BMS
22, 23 – Ошибкисерийного номера BMS
24 – Не верное питающее напряжение
27 – Не верный серийный номер. На практике означает, что контроллер не был активирован и требуется сервисная процедура, доступная на фабрике, в сервис-центрах и некоторым дилерам.
39 – Аналогично предыдущему, но в случае если контроллер активировали не правильно
35
36 – Ошибка датчика температуры батери или перегрев
40 – Ошибка датчика температуры контроллера или перегрев
Других кодов при анализе прошивки найдено не было, значения уточняются, страница будет обновляться.
Источник
Introduction: Using a Multimeter to Verify the Hall Sensors in Your Electrical Motor (M365 Scooter)
My Xiaomi M365 scooter suddenly made a terrible rattling noise, it was like the wheel was grinding some bolts. Loss of power, loud noise and the feeling that the motor is somehow blocked are often signs that either the controller is dead or that you may have issues with the hall sensors inside the motor.
To make it simple, hall sensors are magnetic sensors and if they fail, the controller (the board that is powering and managing the motor) will miss some important information to properly synchronize the power sent to the motor. You don’t need to know all the technical details but the power is sent on 3 wires to the motor (the phases). These phases must be properly synchronized otherwise the motor will either be stuck, lack power or make this typical grinding sound.
This instructable will show you how to diagnose the hall sensors and detect if one of them is dead. The controller must also be checked beforehand for burnt traces or burnt mosfets as it is a common issue with the e-scooters. Be careful though if you open the controller which is enclosed in a transparent box on the Xiaomi scooters as the big 63V capacitor may hold a lot of charge, always discharge it with an isolated tool first !
You will need at least a multimeter and a low voltage DC source of at least 5V. The sensors on the Xiaomi have a working range of about 4.5 to 24V. Some batteries in serie or a 9V battery will perfectly do the job. You can also use the power line of a USB. Do not exceed the maximum voltage rating of the sensors.
Gloves are not necessary but as I had added some ferrofluid to this motor for cooling purposes, I absolutely did not want to touch this sticky and messy stuff that would stain everything around.
Supplies
- A multimeter
- Some thin copper wires
- A low voltage, at least 5V, DC source (batteries, USB or generator).
- A new SS443F hall sensor if replacement is required
- Some thin insulating tubes for the new hall sensor.
Step 1: Unplug the Motor
First step is to open the lower cover underneath the scooter to access the controller. First unplug the battery (red circle on the picture) then proceed with the 3 phases of your motor (yellow circles), finally unplug the hall sensors connector (green).
You can then remove the red rubber cap on the scooter side and extract the cable. This will make the whole testing easier.
Step 2: Open the Motor
I won’t cover this step in detail as there are many resources available about that part. But you basically need to remove the reflective stickers on each side of the wheel to access the screws. Then remove the plastic covers and use a wrench to remove the bolts on each side. Note in my case, they put so much glue on the threading that I had to use a heat gun to loosen things a bit before being able to turn the bolt. Be careful not to burn the cable if you are forced to use this solution, I made a small protective shield with a hole out of a thin wooden board.
You then just have to unscrew the side panel and gently pull it out.
Step 3: Inspect Your Motor
When your motor is opened, you will see the coils, the magnets and some wires running to a small PCB. This part is the one we are most interested in. However it is worth checking if you don’t have burnt coils (dark/charcoal-like copper wires), loose magnets or any other mechanical issue. If the coils are heavily burned, you will have shorts and the motor is unlikely to be fixable at this point. Ensure that you can freely rotate the inner part (the one with the coils), there may be some resistance due to the magnets.
My motor on the picture is showing some signs of heat stress with some coils that are quite dark, this is a reason why I added ferrofluid to improve cooling. The small curved PCB is holding the wires and the three hall sensors. There are 5 wires running to this board:
- Red: positive voltage (VCC). Will be 5V in our test
- Black: ground
- Blue, green, yellow: one wire for each hall sensor
The same color scheme applies on the connector that is plugged on the controller.
A short description of the other motor parts is useful. The coils and the PCB/halls part are hold on what is called the «stator» (because it is «stationary» and not moving) while the outer core with the tire is moving. The outer core is holding a set of magnets that have their north/south poles set in alternance (see 2nd picture). This is something important as you will see in our test.
Step 4: Testing Device
The testing device is extremely simple. We will power the board with some low DC voltage (typically 5V). The positive wire will go to the red wire on the connector. The negative (ground) will go to the black wire. We will then add another wire (green in the picture) that will be used as a probe for the different hall sensors.
With a multimeter, we will check the voltage between the wire coming from one hall sensor and the ground. We will repeat the whole procedure for the two other hall sensors. Some crocodile clips may be handy as well as thin solid core wires. Set your multimeter to low voltage range (ex. 10V) as the readout will be rather low.
Step 5: Procedure and Working Hall Example
The testing procedure goes as follow:
- Align the hall sensor with one magnet
- Read the multimeter output
- Align the hall sensor with the next magnet
- Read the multimeter output
A working hall sensor will show you some voltage on the first magnet, and then a very low value (0 or a few millivolts) on the second magnet. You don’t have to test all magnets but you will notice that if you continue to rotate the stator, your multimeter display will continue switching between a positive and near-zero voltage.
Note that this is a strong indication that your hall is working but it is not 100% guaranteed. The hall may fail when temperature is rising or may have other operational issues.
Step 6: Procedure and Faulty Hall Example
Here is an example of my faulty hall sensor (it was the yellow one) where aligning the hall on a magnet then to the next one did not show a significant change on the voltage displayed by my multimeter.
This failure has a direct impact on the way the motor is controlled. The controller has no way to know what is the position of the stator for the given phase (the yellow one) and will think that the stator did not move, while the other two phases are correctly powered. This will result in desynchronized operation of the motor and an erratic rotation.
Step 7: Solution
Hall sensors are sensitive to heat and if your motor was subject to high temperature, the hall sensors may fail. The only direct solution is to replace the faulty components with new ones. You can easily detach the PCB holding the halls from the coils and then unsolder the colored wires. Take a picture of your board before proceeding, this may be handy.
The Xiaomi M365 (classic) motor is using hall sensors, reference SS43F, that are widely available on most online shops. I recommend taking a batch of them (5 or 10), they can be useful.
Unsolder the old sensor, put some insulating thermal tubes around the pins (you can reuse the small insulation from the previous sensor) and resolder. Ensure length is adequate, orientation is correct and that the hall sensor is properly set. Be careful when removing the old component, it is likely that you will break the pins and it is recommended to have some ways to remove extra solder (copper braid or desoldering pump). If I would have to do it again, I would first put the sensors within their small notch on the stator, and then place the board appropriately before soldering anything.
Pay attention to the heat of your iron, the SS43F datasheet indicates that it should not exceed 260° during 3 seconds. I recommend checking that the red wire (VCC) is properly connected to the first pin of each sensor. Repeat the same double-check for the ground line (middle pin).
I did not have the same reference component available and picked a A3144 which has similar features. The pinout is the same. I decided to replace all sensors to avoid a mixed batch of components. It works perfectly well and did not notice any issue so far. I had also bought another reference, OH137, just in case but did not try it so I can’t guarantee it will work though the specifications are similar as well. You need a unipolar hall sensor, the bipolar sensors are not suitable for the classic.
These components are not supposed to operate in temperatures higher than 85°C. You may want to switch to the version that supports up to 150°C but I would not recommend it as the halls act as a kindoff safety system. If your motor gets too hot, the halls will stop working and it will force you to let the motor cool down, otherwise you could potentially end up with burnt coils that are way more costly to replace (coils rewinding or simply a new motor).
For European readers: I bought them at https://mikroshop.ch, the site is in German but they are delivering in EU. French readers: https://www.gotronic.fr/art-capteur-a3144-21003.htm. You may also want to check Conrad or other local suppliers if shipping from China takes too long. These halls are very cheap, you are likely to pay more for the shipping.
Be the First to Share
Recommendations
Introduction: Using a Multimeter to Verify the Hall Sensors in Your Electrical Motor (M365 Scooter)
My Xiaomi M365 scooter suddenly made a terrible rattling noise, it was like the wheel was grinding some bolts. Loss of power, loud noise and the feeling that the motor is somehow blocked are often signs that either the controller is dead or that you may have issues with the hall sensors inside the motor.
To make it simple, hall sensors are magnetic sensors and if they fail, the controller (the board that is powering and managing the motor) will miss some important information to properly synchronize the power sent to the motor. You don’t need to know all the technical details but the power is sent on 3 wires to the motor (the phases). These phases must be properly synchronized otherwise the motor will either be stuck, lack power or make this typical grinding sound.
This instructable will show you how to diagnose the hall sensors and detect if one of them is dead. The controller must also be checked beforehand for burnt traces or burnt mosfets as it is a common issue with the e-scooters. Be careful though if you open the controller which is enclosed in a transparent box on the Xiaomi scooters as the big 63V capacitor may hold a lot of charge, always discharge it with an isolated tool first !
You will need at least a multimeter and a low voltage DC source of at least 5V. The sensors on the Xiaomi have a working range of about 4.5 to 24V. Some batteries in serie or a 9V battery will perfectly do the job. You can also use the power line of a USB. Do not exceed the maximum voltage rating of the sensors.
Gloves are not necessary but as I had added some ferrofluid to this motor for cooling purposes, I absolutely did not want to touch this sticky and messy stuff that would stain everything around.
Supplies
- A multimeter
- Some thin copper wires
- A low voltage, at least 5V, DC source (batteries, USB or generator).
- A new SS443F hall sensor if replacement is required
- Some thin insulating tubes for the new hall sensor.
Step 1: Unplug the Motor
First step is to open the lower cover underneath the scooter to access the controller. First unplug the battery (red circle on the picture) then proceed with the 3 phases of your motor (yellow circles), finally unplug the hall sensors connector (green).
You can then remove the red rubber cap on the scooter side and extract the cable. This will make the whole testing easier.
Step 2: Open the Motor
I won’t cover this step in detail as there are many resources available about that part. But you basically need to remove the reflective stickers on each side of the wheel to access the screws. Then remove the plastic covers and use a wrench to remove the bolts on each side. Note in my case, they put so much glue on the threading that I had to use a heat gun to loosen things a bit before being able to turn the bolt. Be careful not to burn the cable if you are forced to use this solution, I made a small protective shield with a hole out of a thin wooden board.
You then just have to unscrew the side panel and gently pull it out.
Step 3: Inspect Your Motor
When your motor is opened, you will see the coils, the magnets and some wires running to a small PCB. This part is the one we are most interested in. However it is worth checking if you don’t have burnt coils (dark/charcoal-like copper wires), loose magnets or any other mechanical issue. If the coils are heavily burned, you will have shorts and the motor is unlikely to be fixable at this point. Ensure that you can freely rotate the inner part (the one with the coils), there may be some resistance due to the magnets.
My motor on the picture is showing some signs of heat stress with some coils that are quite dark, this is a reason why I added ferrofluid to improve cooling. The small curved PCB is holding the wires and the three hall sensors. There are 5 wires running to this board:
- Red: positive voltage (VCC). Will be 5V in our test
- Black: ground
- Blue, green, yellow: one wire for each hall sensor
The same color scheme applies on the connector that is plugged on the controller.
A short description of the other motor parts is useful. The coils and the PCB/halls part are hold on what is called the «stator» (because it is «stationary» and not moving) while the outer core with the tire is moving. The outer core is holding a set of magnets that have their north/south poles set in alternance (see 2nd picture). This is something important as you will see in our test.
Step 4: Testing Device
The testing device is extremely simple. We will power the board with some low DC voltage (typically 5V). The positive wire will go to the red wire on the connector. The negative (ground) will go to the black wire. We will then add another wire (green in the picture) that will be used as a probe for the different hall sensors.
With a multimeter, we will check the voltage between the wire coming from one hall sensor and the ground. We will repeat the whole procedure for the two other hall sensors. Some crocodile clips may be handy as well as thin solid core wires. Set your multimeter to low voltage range (ex. 10V) as the readout will be rather low.
Step 5: Procedure and Working Hall Example
The testing procedure goes as follow:
- Align the hall sensor with one magnet
- Read the multimeter output
- Align the hall sensor with the next magnet
- Read the multimeter output
A working hall sensor will show you some voltage on the first magnet, and then a very low value (0 or a few millivolts) on the second magnet. You don’t have to test all magnets but you will notice that if you continue to rotate the stator, your multimeter display will continue switching between a positive and near-zero voltage.
Note that this is a strong indication that your hall is working but it is not 100% guaranteed. The hall may fail when temperature is rising or may have other operational issues.
Step 6: Procedure and Faulty Hall Example
Here is an example of my faulty hall sensor (it was the yellow one) where aligning the hall on a magnet then to the next one did not show a significant change on the voltage displayed by my multimeter.
This failure has a direct impact on the way the motor is controlled. The controller has no way to know what is the position of the stator for the given phase (the yellow one) and will think that the stator did not move, while the other two phases are correctly powered. This will result in desynchronized operation of the motor and an erratic rotation.
Step 7: Solution
Hall sensors are sensitive to heat and if your motor was subject to high temperature, the hall sensors may fail. The only direct solution is to replace the faulty components with new ones. You can easily detach the PCB holding the halls from the coils and then unsolder the colored wires. Take a picture of your board before proceeding, this may be handy.
The Xiaomi M365 (classic) motor is using hall sensors, reference SS43F, that are widely available on most online shops. I recommend taking a batch of them (5 or 10), they can be useful.
Unsolder the old sensor, put some insulating thermal tubes around the pins (you can reuse the small insulation from the previous sensor) and resolder. Ensure length is adequate, orientation is correct and that the hall sensor is properly set. Be careful when removing the old component, it is likely that you will break the pins and it is recommended to have some ways to remove extra solder (copper braid or desoldering pump). If I would have to do it again, I would first put the sensors within their small notch on the stator, and then place the board appropriately before soldering anything.
Pay attention to the heat of your iron, the SS43F datasheet indicates that it should not exceed 260° during 3 seconds. I recommend checking that the red wire (VCC) is properly connected to the first pin of each sensor. Repeat the same double-check for the ground line (middle pin).
I did not have the same reference component available and picked a A3144 which has similar features. The pinout is the same. I decided to replace all sensors to avoid a mixed batch of components. It works perfectly well and did not notice any issue so far. I had also bought another reference, OH137, just in case but did not try it so I can’t guarantee it will work though the specifications are similar as well. You need a unipolar hall sensor, the bipolar sensors are not suitable for the classic.
These components are not supposed to operate in temperatures higher than 85°C. You may want to switch to the version that supports up to 150°C but I would not recommend it as the halls act as a kindoff safety system. If your motor gets too hot, the halls will stop working and it will force you to let the motor cool down, otherwise you could potentially end up with burnt coils that are way more costly to replace (coils rewinding or simply a new motor).
For European readers: I bought them at https://mikroshop.ch, the site is in German but they are delivering in EU. French readers: https://www.gotronic.fr/art-capteur-a3144-21003.htm. You may also want to check Conrad or other local suppliers if shipping from China takes too long. These halls are very cheap, you are likely to pay more for the shipping.
Be the First to Share
Recommendations
Приветствую читатель! Так получилось, что купил я жене самокат. Планировалось, что она будет катать на работу, но пока чето счет сильно больше в пользу Чорного 2.0. Ну да ладно. Были мы этим летом в Крымнашем и брали его с собой. Решил я прокатиться по серпантинам и в один момент он стал дергаться на газу и потом вовсе перестал ехать. Позже сей неприятный факт затмила потеря прав вечером перед отъездом домой…
По приезду я прикинул, что возня с гарантией обещает быть сильнодолгой, тем более, что яжинженер. В полной уверенности, что сгорел(и) транзистор(ы) одной из фаз мотора я раскрутил днище самоката(фото нет). Это миллион болтиков, каждый из которых надо было открутить. После этого я добрался до силовых транзисторов и к моему удивлению они были целы…Неужели мотор?😯От этих мыслей становилось стремно-это попахивало приличной суммой, а гарантии уже вроде как нет.
Позамыкав накоротко каждую из обмоток мотора я получил вполне корректную реакцию. И было решено разбирать мотор-колесо. В этот момент я обратил внимание, что при вращении колеса рукой показания спидометра сильно пляшут. Это натолкнуло меня на мысль, что от перегрева при езде на подъем повело крепления датчиков Холла, которые служат для управления мотор-колесом и теперь оно не может нормально работать. Процесс разбора это отдельная боль(начиная с покупки ключа на 18, заканчивая прищемленным магнитами пальцем),
Полный размер
Ротор с магнитами
но я смог и мои предположения полностью подтвердились
Полный размер
Вот они родные
Приклеил их суперклеем на место, собрал, работает.
Реклама:
Хочешь стать куратором любимой темы?
- Электротранспорт »
- Ездим на батарейках! »
- Электросамокаты »
- Электросамокаты Ninebot и Xiaomi (Модераторы: ReSharVladimir, Surf_el, horrorlv, inwin, Anton_S) »
- Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.

Комментарии к новостям
Страницы: <<1 … 34567 … 45>>
- Печать
- Печать
Тема: Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.
Прочитано 200758 раз
0 Пользователи и 1 Гость просматривают эту тему.
22 Фев 2017 в 00:23
Ответ #72
EcoDrift
Купец
Россия, Москва
Сообщений: 14602
777Andrew777, а следующим шагом они сделают активацию сяоми самокатов по паспорту и симке китайца)))
Уже все это проходили))
22 Фев 2017 в 00:26
Ответ #73
777Andrew777
Москва, Лианозово
Сообщений: 464
EcoDrift,
Я где-то в начале основной темы ужо поминал активации…
22 Фев 2017 в 00:29
Ответ #74
MEGATRON
Россия, Москва
Сообщений: 175
MEGATRON, самокат сяоми выпустила китайская компания с китайскими инженерами. Я думаю они не самые глупые инженеры на свете и смогли учесть многие нюансы.
Причин выхода из строя сяокатов так и не появилось. Поэтому просто чуть сдержаннее пишите о том какой вы молодец.
Почему вы считаете своим долгом указывать кому бы то ни было как и что им писать? Я пишу только то что делаю сам. Об этом свидетельствуют и видео выкладываемые LISTом. Ещё есть энтузиасты читающие этот форум и пишущие в личку, что готовы помочь советом и делом. Я буду рад если вы сможете содействовать или же мы будем сотрудничать. Развитие электрического транспорта и повышение его доступности есть приоритетная задача. В развитых странах проблемы экологического загрязнения стоят во главе угла. Вот лично мне, от дома до работы всего 4 км и пользоваться каждый день машиной для этого смысла нет. Ну разве что мороз или непогода. А летом так приятно с ветерком через парк доехать до работы или же погулять по парку. Велосипед тоже хорошо, но самокат люблю больше за его мобильность.
22 Фев 2017 в 00:29
Ответ #75
nicomunet123
Заграница
Сообщений: 2802
nicomunet123, у Вас как минимум три версии.
Подделка маловероятно.
Брак? Возможно…
Скачок — а что было причиной скачка?
Подделка маловерноятна, согласен. Все-таки ninebot это не подвальная мастерская дяди Ляо.
Брак возможен. Но тоже, вероятность мала.
Так что это был либо скачок напряжения (при регене или зарядке), либо косяк при разработке (не на тот ток/напряжение микросхема расчитана).
Но так как известно, что ломается — не такая уж это и большая проблема. При желании можно заменить все DC-DC и ездить.
/Выводы сделаны со слов MEGATRON/
777Andrew777, а следующим шагом они сделают активацию сяоми самокатов по паспорту и симке китайца)))
Уже все это проходили))
ну вот, научились китайцы у Apple.
22 Фев 2017 в 00:33
Ответ #76
EcoDrift
Купец
Россия, Москва
Сообщений: 14602
MEGATRON, удачи
Добавлено 22 Фев 2017 в 00:35
nicomunet123, чтобы делать точные выводы нужно несколько мнений. Ну и почему-то каждый же первый не ломается, а ездит.
Вообщем вопросов всеравно больше, чем ответов.
22 Фев 2017 в 00:40
Ответ #77
LIST
Купец
Moscow
Сообщений: 2472
Мы в LikonTech, собираем постоянно информацию и перепроверяем ее по разным элементам конструкции электроники в самокате.
Предположения можно строить любые.
Мы опираемся только на факты, которые проверяем и перепроверяем.
Тестируем элементную базу, проверяем адекватность применения тех или иных решений.
Эти изыскания обрастают огромным количеством информации, и «предположения» просто теряются на их фоне.
Мы уже научились увеличивать мощность самоката, на штатной электронике. Это довольно трудоемкие изыскания.
Начинка не воспринимает вмешательств вообще, так как все важные элементы завязаны на алгоритм работы и если какой то ключевой элемент в любой из трех плат, не ответит должным образом опросу — самокат просто не включится.
Мы нашли путь увеличения мощности, что бы самокат воспринял эту доработку и принял «за свою».
Надеюсь, что испытания пройдут хорошо и доработанные самокаты не будут ломаться, а ездить только лучше.
С уважением,
LIST
22 Фев 2017 в 00:45
Ответ #78
777Andrew777
Москва, Лианозово
Сообщений: 464
Подделка маловерноятна, согласен. Все-таки ninebot это не подвальная мастерская дяди Ляо.
Брак возможен. Но тоже, вероятность мала.
Так что остается глюк прошивки?
У всех сгоревших, если мне память не изменяет, хозяева не успели их обновить.
Потенциально, есть еще вариант… Так называемая «3-я смена», т.е. несанкционированно собранные самокаты/детали самокатов, не прошедшие техконтроль. Китайцы иногда этим грешат. Правда не знаю как с этим на Ninebot, но ведь мог быть и какой-то смежный заводик.
22 Фев 2017 в 00:54
Ответ #79
LIST
Купец
Moscow
Сообщений: 2472
Все 4 самоката, которые были разобраны нами в LikonTech, были с серийниками совершенно разными (кстати серийник сквозной, но это ни о чем не говорит, так как разные сборочные цеха могут просто иметь свою квоту), имеют абсолютно идентичное качество во всём
По деталям, по сборке по всем элементам…
С уважением,
LIST
22 Фев 2017 в 13:45
Ответ #80
gde700
Москва, Марьино
Сообщений: 6902
Ну, с увеличением мощности без изменения прошивки — понятно. Уменьшили сопротивление шунта.
09 Мар 2017 в 17:30
Ответ #81
poraboloid
Самара
Сообщений: 2741
Перед отключением разъёмов надо было включить самокат и на включенном отсоединить батарею.
Подождать минут 10, а уже потом выдергивать штекер.
Таким образом мы обесточим и разрядим накопительные кондёры по питанию.
У знакомого так в гаражах мужики решили разъём выдернуть под сиденьем на VW, так подушка в руле стрельнула.
Попробуй отключить батарею и оставить на часок обесточенным, потом подключи и проверь.
Если логи ошибок не ведутся — поможет сбросить.
29 Мар 2017 в 23:06
Ответ #82
MEGATRON
Россия, Москва
Сообщений: 175
Перед отключением разъёмов надо было включить самокат и на включенном отсоединить батарею.
Подождать минут 10, а уже потом выдергивать штекер.
Таким образом мы обесточим и разрядим накопительные кондёры по питанию.У знакомого так в гаражах мужики решили разъём выдернуть под сиденьем на VW, так подушка в руле стрельнула.
Попробуй отключить батарею и оставить на часок обесточенным, потом подключи и проверь.
Если логи ошибок не ведутся — поможет сбросить.
Логи ошибок ведутся ещё и в плате BMS. Так что её тоже нужно обесточивать. А это разбор батареи. В случае неудачи можно получить МЕГАКИРПИЧ. Такой даже на запчасти у вас никто не возьмёт. Он сгодится разве что для подпирания забора или покосившегося сарая на даче.
10 Апр 2017 в 12:53
Ответ #83
genezis000
Россия, Санкт-Петербург
Сообщений: 5
Всем доброго времени суток! Пишу из СЦ по электротранспорту, пришел такой xiaomi m365 mijia с ошибкой 14.
При включении один длинный пик, и четыре коротких, и при подключении к программе Ninebot выдает ошибку датчиков холла, на сколько я понял, вот скрин:
но при этом можно в программе нажать окей и посмотреть всю инфу, в том числе когда крутишь колесо, то текущую скорость программа показывает. К проге MI Home подключается, но ошибок не показывает.. как будто все в порядке, скорость показывает, версию ПО самоката из обеих программ показывает последнюю.
В общем разобрал посмотрел плату, прозвонил силовые транзисторы диоды предохранители…всё целое, решил всетаки прозвонить датчики холла в колесе, приходит 5 вольт, уходит либо 0 либо 3.3 вольта (в зависимости от вращения колеса) то-есть датчики холла в колесе целые… где копать…что не так…??(
10 Апр 2017 в 20:02
Ответ #84
LIST
Купец
Moscow
Сообщений: 2472
Созвонитесь с Мегатроном или приезжайте на встречу сервис- конференцию Doc-Hello по Xiaomi Mijia, 11 апреля на Белорусскую в 19:30
С уважением,
LIST
29 Апр 2017 в 18:26
Ответ #85
bar-suk
RND
Сообщений: 2
Добрый день.
На выключенном самокате спустился с горки, притормаживая, после этого не включается, заряда было процентов 50.
Как оживить его?
Заранее спасибо за ответ.
29 Апр 2017 в 23:52
Ответ #86
ISIEIAI
Россия, Астрахань
Сообщений: 203
30 Апр 2017 в 00:13
Ответ #87
bar-suk
RND
Сообщений: 2
bar-suk, покупали у кого?
Покупал в Интернет магазине в Москве, я из Ростова. Продавец оперативно ответить не может, праздники…… Хочется покататься((((
30 Апр 2017 в 09:27
Ответ #88
ISIEIAI
Россия, Астрахань
Сообщений: 203
bar-suk, Так-то по гарантии (если она есть конечно) сделать вы сами ничего не можете без вскрытия(вскрытие лишает гарантии). Похоже на смерть от рекуперации, если ваш инет магазин кинет вас обратитесь к
LIST,
30 Апр 2017 в 10:07
Ответ #89
ПВК
Россия, Москва
Сообщений: 377
выдает ошибку датчиков холла, на сколько я понял,
Починили наверное уже ?
ИМХО но на скрине сяокат жалуется на «курок газа»
- Печать
- Печать
Страницы: <<1 … 34567 … 45>>
- Электротранспорт »
- Ездим на батарейках! »
- Электросамокаты »
- Электросамокаты Ninebot и Xiaomi (Модераторы: ReSharVladimir, Surf_el, horrorlv, inwin, Anton_S) »
- Неисправности самоката Xiaomi и пути их решения.
- Технические характеристики
- Отличия базового / Pro / Pro 2
- Дальность, скорость и зарядка
- Плюсы и минусы M365 в целом
- Возможности тюнинга и апгрейда
- Коды ошибок и руководство пользователя
- Оценки и отзывы владельцев
Xiaomi Mijia M365 – линейка складных электрический самокатов, предназначенных, в первую очередь, для городской эксплуатации людьми в возрасте от 16 до 50 лет (по крайней мере, так заявляет сам китайский производитель).
Они сочетают в себе стильный дизайн, хорошее качество исполнения и действительно приличные технико-эксплуатационные характеристики…
Pro’технические характеристики
- Материал – алюминиевый сплав
- Размеры:
- длина – 113 см
- ширина – 43 см
- высота – 118 см (в сложенном виде – 49 см)
- Вес – 14.2 кг
- Допустимая нагрузка – 100 кг
- Минимальная нагрузка – 25 кг
- Рост пользователя – 120-200 см
- Мощность электродвигателя (номинальная) – 300 Вт
- Мощность электродвигателя (максимальная) – 600 Вт
- Ёмкость аккумулятора – 12 800 мАч (474 Вт·ч)
- Максимальная скорость – 25 км/ч
- Дальность хода – 45 км
- Время зарядки от розетки – 8-9 часов
- Диаметр колес – 8.5 дюймов
- Тип покрышек – пневматические
- Допустимый угол подъема – до 12º
- Класс водонепроницаемости – IP54
инструкция по Xiaomi Mijia M365
Коды ошибок
Код ошибки может быть передан тремя способами (в зависимости от модификации устройства и возникшей ситуации):
- Через приложение (если удается подключиться к BLE модулю), там же бывает и расшифровка.
- Звуковыми сигналами (длинные и короткие, соответственно, для первой и второй цифр кода).
- Мерцанием зелёного светодиода на основном контроллере самоката (также, длинными и короткими).
10 – Ошибка коммуникации с головным модулем.
11, 12, 13, 28, 29 – Ошибки калибровки датчиков тока или проблемы с силовыми ключами.
14 и 15 – Ошибки ручки акселератора и тормоза.
18 – Ошибка датчиков Холла.
21 – Ошибка обмена данными с BMS.
22 и 23 – Ошибки серийного номера BMS.
24 – Не верное питающее напряжение.
27 – Не верный серийный номер (на практике означает, что контроллер не был активирован и требуется сервисная процедура, доступная на фабрике, в сервис-центрах и некоторым дилерам).
39 – Аналогично предыдущему, но в случае если контроллер активировали не правильно.
35 и 36 – Ошибка датчика температуры батареи или перегрев.
40 – Ошибка датчика температуры контроллера или перегрев.
Скорость, дальность и зарядка
На Xiaomi Mijia M365 Pro устанавливается низкоскоростной вентильный электродвигатель номинальной мощностью 300 Вт и трёхэлементный литиево-ионный аккумулятор емкостью 12 800 мАч (474 Вт·ч). Максимальная скорость и запас хода у двухколесника зависят от целого ряда факторов – выбранный режим движения, вес райдера, рельеф местности, погодные условия и т.д. и т.п.
Для электрического самоката предлагаются три заводских пресета: в режиме ECO (энергосберегающий) максимальная скорость транспорта составляет 15 км/ч, но в режимах D (стандартный) и S (спортивный) она возрастает до 20 км/ч и 25 км/ч, соответственно.
По паспорту на одной зарядке двухколесник может покрывать до 45 км пути, однако такой пробег удастся достичь только при идеальных условиях и удачном стечении всех обстоятельств. При этом с повышением «максималки» происходит снижение «дальнобойности».
Для полной зарядки аккумулятора от обычной бытовой розетки понадобится 8-9 часов, а его заявленный ресурс – 500 циклов зарядки с сохранением емкости на уровне выше 70%.
В зависимости от заряда батареи активизируются заводские ограничения: например, когда запас энергии опускается ниже 20% – начинается постепенное снижение максимальной скорости, а при достижении 2% — электродвигатель полностью отключается.
Отличия начального M365, Pro и Pro 2
Кроме Pro‘изводительного варианта M365, конечно, этот самокат представлен и в «базовом» исполнении, которое отличается:
- гораздо менее ёмким аккумулятором (7.8 Ач против 12.8 Ач);
- заметно меньшей мощностью электромотора (250 против 300 Вт номинальной и 550 против 600 Вт пиковой)
Как следствие, «базовое» исполнение электросамоката М365 в целом компактнее (ниже и короче на ≈5 см), легче (на ≈1½ кг). Но так же у него меньше дальность автономного хода (на ≈15 км), хуже динамика и максимальная скорость «пешеходная» (не более 20 км/ч).
Так же, особо это надо учитывать любителям апгрейда и тюнинга, в «базовом» варианте тормозная система «на вид таже», но тормозной диск, на самом деле, слабее (при повышении нагрузки велика вероятность его деформации).
Pro‘изводительный вариант 2-й версии, в техническом плане практически идентичен «просто Pro». Отличия сводятся к улучшению эксплуатационных качеств: добавлена поддержка заднего крыла (чтобы его «выживаемость» превышала один сезон), головная оптика в два раза мощнее (2 Вт против 1-го) и доработаны алгоритмы режимов движения (самое заметное – замена режима ECO на P (пешеходный), когда максимальная скорость ограничена 5 км/ч).
Плюсы и минусы в целом
- Привлекательный дизайн
- Хорошее качество сборки
- Неплохой запас хода
- Легкое и быстрое складывание/раскладывание
- Понятное и простое управление
- Компактные размеры
- Большая емкость аккумулятора
- Эффективные тормоза
- Наличие штатного круиз-контроля
- Отсутствие амортизации
- Слабая гидроизоляция и защита от пыли
- Трудность синхронизации со смартфоном
- Долгая зарядка
- Отсутствие регулировки руля по высоте
Апгрейд и тюнинг
Для электросамокатов Xiaomi Mijia M365 / Pro / Pro 2 доступны широчайшие возможности тюнинга и апгрейда, поскольку для них предлагается огромное количество различных аксессуаров. Двухколёсники можно оснастить такими «примочками», как: различные грипсы, держатели для гаджетов, дополнительное освещение, подвесные сумки и боксы, противоугонные устройства, брызговики, крючки для пакетов, коврики, защитные чехлы и многое другое.
Имеют место быть и доработки в техническом плане: например, за счет установки кастомных прошивок возможно увеличение максимальной скорости до 35 км/ч. Кроме того, для большего комфорта данный транспорт можно легко оснастить передним и задним амортизаторами и даже 10-дюймовыми покрышками.
А некоторые умельцы умудряются повышать уровень влагозащиты и ставить на электросамокат Xiaomi Mijia M365 аккумулятор увеличенной емкости (тем самым заметно наращивая «дальнобойность»).
Итоговые оценки и отзывы
Сами по себе Xiaomi Mijia M365 – неплохие электросамокаты, которые сгодятся и для городской, и для загородной эксплуатации. Но ездить на них лучше всего по дорогам с хорошим покрытием, да и холмистые местности стоит по возможности избегать.
Автономный ход и подзарядка
Скорость и динамика
Компактность и вес
Эргономика и функциональность
Лёгкий, компактный и в меру шустрый электросамокат со сбалансированным выбором вариантов оснащения.
Народный рейтинг: 4.08 ( 2 голосов)
Техника – это моё, технологии – про меня. Интересуюсь всем, что колёсами движет и выхлопом дышит… ну или от батареек пашет 🙂